高压合金管,42crmo合金管,35crmo合金管 近日,在迁钢公司热轧功课部采访时获悉,经久困扰1580热轧临盆线的活套问题,经由数月的艰苦攻关,取得了明显成效,由活套控制不稳定造成带钢拉窄而导致的切损明显削减,硅钢等产品的一检合格率也获得进一步进步。 活套是安装在精轧机之间的一个机械设备,在临盆过程中,带钢的稳定轧制重要通度日套的缓冲感化来接收轧制中形成的套量,并保持恒定的小张力控制。迁钢1580热轧临盆线经由几年的临盆,已经根本控制了活套在通俗钢种轧制过程中的应用规律,然则在轧制硅钢时,对于活套控制技巧仍在摸索之中,由活套控制不稳定而导致硅钢产生边裂、拉窄,甚至引起废钢等问题,一向阻碍着硅钢的临盆和研发。 为懂得决这个难题,客岁3月份,热轧功课部成立了“活套控制优化攻关团队”,成员包含设备室、生技室相干技巧精英,并由主管部长亲自挂帅。在攻关过程中,团队成员保持虚心进修和大年夜胆立异的理念,先后对宝钢、安阳、本钢等国内兄弟钢铁企业的活套控制进行研究和比较,并到京唐、安钢和武钢热轧厂进行现场考察,积聚了大年夜量的实地材料。在引导和专家的指导下,他们的攻关偏向几经优化和调剂,在碰着挫折时,大年夜家一路集思广益,互相鼓励。其间,团队成员对三十多个法度榜样文件进行了研究消化,对活套动作全过程进行了起套、本体控制和落套的一一分化,量化了15个动作指标,并逐个进行攻关研究。最终,攻关团队成功开辟出了活套控制的硅钢专用模式。 经由几个月的应用,轧制过程中因为活套控制不稳定造成带钢拉窄而导致的切损从客岁3月份的140吨,削减到了今朝的30吨,个中,硅钢拉窄导致的损掉也从28吨减到了6吨。同时,硅钢产品一检合格率进步了4个百分点,有效缓解了平整机的临盆压力,降低了后续工序的成本。